损失掉的巨大能量变成电能回收了。 6月12日,本钢5号高炉炉顶煤气余压发电工程开始试运行,此项工程年发电4800万千瓦时,节省用电成本3000多万元,减排二氧化碳5万多吨,回收风机能量的33%。这项工程投资5600万元,是本钢燃气厂的第四套高炉煤气余压透平发电装置,它是利用高炉炉顶余压,把煤气导入透平膨胀做功,驱动发电机发电的能量回收装置,是环保节能项目。由于是利用以前直接排放掉的能源,所以工程运行成本极低,在节能的同时,还能减少风机噪音污染。 本钢的能源消耗占总成本的近30%,因此,节能降耗一直是重点工作之一。去年以来,面对国际金融危机造成的钢材市场滑坡等不利因素,本钢进一步加大节能降耗工作力度,并将其作为走出困境的主要手段之一。本钢对各工序能源消耗进行重新统计、分析和审计,并加强能源消耗管理,从重点能耗指标细化到单耗指标中的具体项目,并要求各单位采取各种有效措施大力降消耗。在各单位的共同努力下,本钢主要能耗指标同比下降20%~67%,呈现消耗同比两位数下降的良好运行态势。 今年本钢确定了2010年节能目标和任务。其中,吨钢综合能耗确保完成709公斤标准煤,力争达到700公斤标准煤,实现年节能总量20万吨标准煤;吨钢耗新水降至4.3吨以下;发电厂发电量不低于17.8亿千瓦时;年上网电量控制在3000万千瓦时以下,外购电费低于24亿元;综合焦比控制在510公斤/吨以下,入炉焦比降到350公斤/吨以下;高炉煤气放散率控制在8%以下,转炉煤气回收达到75立方米/吨以上;转炉工序能耗控制在-1.5公斤/吨以下,连续实现负能炼钢。()
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