中国冶金报-中国钢铁新闻网讯 2009年,安钢1780mm热连轧生产线把降低质量损失作为推进低成本运行的一项重要内容,促进了产品质量的不断提升和质量损失的大幅度下降。2009年全年,该生产线轧材124万吨,质量损失指标较年初厂部目标降低了6.12元/吨,增效761余万元,为低成本运行提供了有力支撑。 由于1780mm热连轧机生产线具有轧制节奏快、单卷重量大、高端品种多的特点,如果出现性能不合格或其它质量缺陷,就会造成大批量产品降级或改判协议材,每产生一吨改判降级、协议材质量损失少则几百、多则上千元,加之难轧品种和新品种开发速度加快、数量大幅度增加,用户对产品质量越来越高的要求,由此产生的协议材、改判材造成的质量损失成为影响成本的重要方面。为避免质量减损工作的短期行为,该生产线以构建提质减损的长效机制为着力点,通过完善两个体系、开展技术攻关等一系列举措,实现了提质量降损工作的深度优化和常态化。 完善质量管理体系,加强过程控制,有效控制批量质量问题的产生。在原有质量管理体系基础上,该线完善了产品的质量监控、分析、改进体系,实现了产品过程控制,同时完善了工艺参数的监控、分析、改进体系,对技术人员实行区域和品种分工。 建立健全质量设备监控保障体系,控制生产事故,减少因设备问题造成的质量损失。该线借助“操检合一”的优势,制定了详细的质量设备明细,并职责到岗、责任到人,加强质量设备的点检,严格控制由于辊印、划伤等表面缺陷造成的带出品。另外,该生产线对生产现场出现的各类生产、设备事故,建立完善的事故分析报告制度。 围绕实现新产品低成本开发,该厂组织课题研究和技术攻关,破解质量技术难题。围绕薄规格开发生产,该生产线开展AVC辊型系统的研究与开发和提高命中率降低带出品课题攻关,通过优化AVC板形控制模型,改善带钢穿带稳定性,减少薄料甩尾,极限规格产品质量改进效果明显。该线还开展工艺研究和技术攻关,先后解决了品种钢除鳞不净、低合金性能波动、冷轧基料边部黑线、汽车大梁钢侧弯等技术质量问题。
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