本网讯 首钢长治炼铁厂结合企业生产实际,对新建的1号、2号磨煤机进行小设计、小改造,成功解决了给煤机下煤不畅的生产难题,有效地延长了给煤机皮带的使用寿命,保障了生产的稳定顺行。 新投产的1号、2号磨煤机由于设计上的缺陷,使得给煤机下煤不畅、下煤量小、无法长时间运转,影响了生产的正常运行。针对该隐患,炼铁厂分别对1号、2号磨煤机的给煤机进行了小设计、巧改造:首先,在磨煤机原煤入口处安装了2块φ650毫米的法兰,并且在给煤机与磨煤机之间制作、安装了1台电机叶轮给料机,使得下煤量为40吨/小时,解决了给煤机下煤量小的生产难题,大大减小了上煤时主皮带与小皮带的负荷。同时,他们将原煤仓下煤口尺寸从原来的100毫米×350毫米扩大为现在的150毫米×500毫米,解决了原煤仓下煤不畅等生产难题。
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